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革“治”鼎新 | 福海創:十萬項檢修的“極限挑戰”

信息來源:福建省能源石化集團有限責任公司 發布時間:2025-09-24


近日,福建福海創石油化工有限公司大檢修任務圓滿完成,裝置全線恢復生產。

這場關乎企業未來四至六年甚至更長時間安全平穩運行的“心臟檢查”——大檢修歷時兩月,涉及項目多、參檢人員多,難度大、任務重、時間緊。如何管理,保障安全、質量與進度?成為關鍵課題。

唯有走進現場,才能探尋“極限挑戰”背后的管理創新密碼。

謀定而后動 舉全力打響大修攻堅戰


石化裝置的長周期運行,猶如一場永不停歇的“馬拉松”。

福海創作為古雷石化基地產業鏈上游龍頭企業,是華東區域芳烴產品的主要供應企業以及福建最大的PTA供應商。

牽一發而動全身。作為關鍵一環,福海創檢修效果好不好,也直接影響下游產業鏈未來的穩定運行。

6月24日,福海創召開2025年度停工檢修、檢驗啟動會,吹響攻堅“號角”。

“此次檢修關乎福海創未來安全生產根基與高質量發展大局,將有效提升裝置后續‘安穩長滿優’整體運行的能力。”公司黨委書記、董事長連毅敏介紹,“明年,技改新裝置將與中沙古雷乙烯項目接軌,今年要爭取把新裝置的公共系統部分并入舊系統。這項工作得在檢修作業全面鋪開、現場交叉施工頻繁且作業面相互交織的情況下實施,涉及系統多,難度大,挑戰大。”


檢修項目約10萬項,參檢人員超6000人,壓力管道10821條……數據勾勒出了這次大修的艱巨性與復雜性。

安全到位與進度保障如何平衡,節點計劃與質量要求如何銜接……福海創的決策者們必須回答,如何實現保安全、保質量、保進度的統一。

為此,福海創以體系化、信息化、科技化革新為抓手,構建“三化”一體的高效大修管理體系,實現“全流程、全過程、全方位”管控,力求為集團內相關企業提供可借鑒的經驗,為行業提供可復用的范式。

編織一張無死角的管理網絡


“整個檢修于8月底全面完成,陸續開展各裝置檢修交付生產的相關條件確認工作。”設備管理部設備管理團隊主管翁添樂介紹。

順利的前提,是體系的價值。

福海創意識到,隨著生產規模不斷擴大和設備技術日益復雜,傳統的大修管理模式“落后”了。

為此,福海創大修體系通過科學的統籌計劃、過程管控和閉環管理,構建了全流程管控框架。

凡事預則立,不預則廢。檢修籌備階段,檢修指揮部組織專業技術人員全面普查評估全廠設備,精準確定檢修項目和內容。

“原計劃的檢修項目是97923項,最終只增加了553項,準確率超過99%。”設備管理部部長潘賢魁說。

重整反應器是福海創裝置的中樞,也是檢修的重中之重,4臺反應器有2臺需更換內構件。重整反應器的罐體入口小,新的內構件需在罐內組裝,對精度要求極高,部件的間隙需保持在0.5~0.9毫米。

為確保裝置安裝順利,福海創提前謀劃,5月份便派技術人員前往廠家,對幾千個構件進行預組裝,然后按規律逐一打碼,實現了現場安裝精準對應。

體系化的成效不止于此——

計劃制定環節創新方法,將約10萬項任務拆解為可落地的“最小執行單元”,并明確每項單元責任人、時間節點與資源配比,任務分解無遺漏、責任分配無盲區、資源調度無浪費。

安全與質量管控則構建起“三級體系”:安全上,所有人員需通過理論 實操雙考核,施工方案按風險等級分級簽核;質量上,制定214類覆蓋檢修全流程的控制卡,確保 “一次檢修、一次合格”。

此外,還創新利用社會庫存,采用備件社會庫存和寄售模式,實現標準件零庫存管理。

體系化讓大修管理有了“筋骨”,為大修筑牢了根基。

打造透明化的大修“智慧大腦”


10萬個檢修項目,如何做到實時掌控、精準調度?

“100個項目,幾個人分一下,每個人眼睛盯一下,工作不難。但將近10萬個項目在作業的時候,要多少雙眼睛去盯?單靠人是盯不住的!”潘賢魁說。

對此,福海創以智能化理念,構建多層次數字化體系,從大修準備、施工管理到承包商管理,全方位提升準確性和效率。

公司建立了完善的設備基礎信息數據庫,指定專人負責設備信息的錄入與審核,確保數據的準確性和完整性。

引入振動監測、溫度監測、油液分析等先進技術,實時監測設備運行狀態。

運用數字化手段將承包商納入公司體系實現統一管理,實施人員動態管理,協同公安部門首次對承包商人員開展全面政治審查,嚴把入廠關。

面對8萬項儀表檢修項目,公司開發了基于設備檢修全過程連續性有序管理的系統,以檢修質控節點分解檢修工序,實現流程化管控。

信息化建設讓大修管理有了“神經網絡”,使大修更透明可控。

智能裝備攻克行業難題


高溫既危害身心健康,還降低工作效率。

比如重整反應器,高度30多米,直徑約4米,而入口僅1.5米左右,內部溫度超40℃。傳統上,工人單次作業時間被迫壓縮到1小時以內。

為突破行業檢修高溫作業共性難題,福海創首次自主引用大功率移動式工業空調,定制風管將冷風精準輸送至反應器內部核心作業區,顯著降低了作業溫度。

“通過安裝工業空調,重整反應器罐內的溫度降至24℃左右,工人單次作業時間延長到2~3小時,作業效率大大提高。”設備管理部駐現場主管顏乙新指著正在運行的工業空調說,“投用后,效率提升帶來的綜合收益遠超投入。”這只是科技賦能大修的縮影。

科技化破局,應用智能化裝備突破作業瓶頸。福海創通過智能裝備替代人力、數據驅動精準決策、同步探索AI技術,筑牢安全防線,解決“效率低、風險高、追溯難”的行業檢修痛點。

公司開創性地引入聲發射在線監測技術,實時捕捉微米級缺陷,為后續生產安全提供前置保障。

針對48臺應力分析有隱患的高聳塔器,引入基于物聯網的智能化監測系統,實現對風險的實時、全程監控與動態預警。

引進爬壁機器人進行設備防腐,替代人工高處作業,作業效率提升30%以上,兼具低成本與高安全性。

科技化讓大修管理有了“創新引擎”,為大修破了難點、解了痛點。

“通過構建‘三化’一體的高效大修管理體系,本次大修確保了安全無憂、品質卓越、進度精準、成本精控,最終質量控制合格率實現了100%……”連毅敏細數著“三化”管理體系帶來的好處。

夕陽下,古雷半島石化基地的裝置熠熠閃光。通過這次大修,福海創不僅為自身未來四至六年的長周期運行奠定了堅實基礎,更為石化裝置大修提供了可復制、可推廣的管理范式。從古雷出發,這條“體系化筑基、信息化賦能、科技化破局”的大修管理創新路徑,正在為石化行業的高質量發展注入澎湃動能。陳仁居 朱照清 鄭杰鵬

 



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